塔河油田大排量抽稠泵技術獲國家實用新型
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BF35導讀:西北油田塔河采油二廠所開發區塊屬縫洞型碳酸鹽巖稠油油藏,具有超深、超稠、高密度、高黏度、高含膠質瀝青質、高含硫化氫、高礦化度的“兩超五高”特點,50℃原油黏溫拐點深度為2500~5000米。目前,該廠稠油開采主要采用摻入稀油降黏的采油工藝。
自去年6月,該廠進行大排量抽稠泵技術試驗,并獲得巨大成功。僅一年多時間,累計增產原油12.9576萬噸,節約稀油6.6983萬噸,經濟效益5.26億元,相當于我國內地發現了一個小型油田。近日,該技術創新成果獲得國家實用新型。
機械舉升方式有“短板”
以往該廠采用的摻入稀油降黏的采油工藝,對機械舉升方式的選擇提出了較高要求:一是下泵深,這樣才能滿足稠油入泵要求;二是排量大,以滿足摻稀占產對泵排量的要求。目前,該廠應用機械舉升的方式,主要是常規液壓反饋式抽稠泵和抗稠油潛油電泵。然而,這兩種工藝在生產管理中存在“短板”:一方面,常規抽稠泵排量小,難以滿足高稀稠比稠油井舉升需求。常規CYB-70/44抽稠泵,按泵效80%、工作制度5m×4n/min、稀稠比2.0計算,CYB-70/44抽稠泵僅能滿足地層產液小于18方的油井生產,無法滿足超稠油井提液需求,另一方面,超稠油潛油電泵因油稠、粘溫拐點深、稀稠油混配效果差、電泵機組稠油適應性困難等因素影響,致使塔河油田超稠油區塊潛油電泵平均運行壽命僅170天,造成生產成本太高。
彌補“短板”開展立項攻關
常規抽稠泵排量小,難以滿足高稀稠比稠油井舉升需求,且超稠油潛油電泵因油稠、粘溫拐點深、稀稠油混配效果差、平均運行壽命短,造成生產成本居高不下。為有效解決這一難題,該廠技術人員經過不斷地摸索、創新,成功研制了適合超稠油區塊使用的大排量抽稠泵,并取得了很好的應用效果,為采油廠增儲上產打下了堅實的基礎。同時,技術人員通過反復分析研究,針對常規70/44抽稠泵存在滯后率高、排量難以滿足高摻稀量油井生產需求的問題,在原有基礎上對柱塞截面積、泵筒長度、進油通道、泵間隙、泵筒抗拉強度等五方面進行一系列改進,成功研制了70/32、83/44型側向進油大排量抽稠泵。
此外,技術人員還開展了大排量抽稠泵配套工藝的研究與創新攻關,在泵下加深分離設計上,根據摻稀點和泵掛分開設計的思路,提高稀稠油混配效果,通過提高抽稠泵泵筒抗拉強度實現加深尾管,從而提高稀稠油混配效果,降低稀油用量,進一步擴大了在稠油區塊的應用范圍。在大排量泵的基礎上,將泵間隙由5級改進為8級,泵筒和柱塞之間的摩擦力降低44%,有效降低下行阻力,改善桿柱受力狀況,降低桿柱斷脫及滯后率。目前已經在TH12253X、AD16井應用,試驗后試抽異常率明顯下降,極大提高了大排量抽稠泵在超稠油區塊的適應性。
破解難題見奇效
自去年6月,塔河采油二廠開始在T738、TH12107等5口井進行大排量抽稠泵技術試驗,平均單井每天增油4.9噸,試驗期間生產效果較好。通過初期實驗證明,大排量抽稠泵可以適用于塔河12區大部分稠油井,為后期進行大范圍推廣應用奠定了基礎。截至目前,該廠大排量抽稠泵已經應用115井次,替代及減少電泵應用65井次,平均泵深2462米,日增產原油364噸,累計增油12.96萬噸,基本代替了80~120立方米電泵生產,其中應用尾管加深60井次,累計節約稀油6.6983萬噸,取得了良好的效果,累計創經濟效益5.26億元。業內專家評價,該廠研發的大排量抽稠泵在稠油舉升技術已達到國內外水平,具有良好的推廣前景。
BF35導讀:西北油田塔河采油二廠所開發區塊屬縫洞型碳酸鹽巖稠油油藏,具有超深、超稠、高密度、高黏度、高含膠質瀝青質、高含硫化氫、高礦化度的“兩超五高”特點,50℃原油黏溫拐點深度為2500~5000米。目前,該廠稠油開采主要采用摻入稀油降黏的采油工藝。
自去年6月,該廠進行大排量抽稠泵技術試驗,并獲得巨大成功。僅一年多時間,累計增產原油12.9576萬噸,節約稀油6.6983萬噸,經濟效益5.26億元,相當于我國內地發現了一個小型油田。近日,該技術創新成果獲得國家實用新型。
機械舉升方式有“短板”
以往該廠采用的摻入稀油降黏的采油工藝,對機械舉升方式的選擇提出了較高要求:一是下泵深,這樣才能滿足稠油入泵要求;二是排量大,以滿足摻稀占產對泵排量的要求。目前,該廠應用機械舉升的方式,主要是常規液壓反饋式抽稠泵和抗稠油潛油電泵。然而,這兩種工藝在生產管理中存在“短板”:一方面,常規抽稠泵排量小,難以滿足高稀稠比稠油井舉升需求。常規CYB-70/44抽稠泵,按泵效80%、工作制度5m×4n/min、稀稠比2.0計算,CYB-70/44抽稠泵僅能滿足地層產液小于18方的油井生產,無法滿足超稠油井提液需求,另一方面,超稠油潛油電泵因油稠、粘溫拐點深、稀稠油混配效果差、電泵機組稠油適應性困難等因素影響,致使塔河油田超稠油區塊潛油電泵平均運行壽命僅170天,造成生產成本太高。
彌補“短板”開展立項攻關
常規抽稠泵排量小,難以滿足高稀稠比稠油井舉升需求,且超稠油潛油電泵因油稠、粘溫拐點深、稀稠油混配效果差、平均運行壽命短,造成生產成本居高不下。為有效解決這一難題,該廠技術人員經過不斷地摸索、創新,成功研制了適合超稠油區塊使用的大排量抽稠泵,并取得了很好的應用效果,為采油廠增儲上產打下了堅實的基礎。同時,技術人員通過反復分析研究,針對常規70/44抽稠泵存在滯后率高、排量難以滿足高摻稀量油井生產需求的問題,在原有基礎上對柱塞截面積、泵筒長度、進油通道、泵間隙、泵筒抗拉強度等五方面進行一系列改進,成功研制了70/32、83/44型側向進油大排量抽稠泵。
此外,技術人員還開展了大排量抽稠泵配套工藝的研究與創新攻關,在泵下加深分離設計上,根據摻稀點和泵掛分開設計的思路,提高稀稠油混配效果,通過提高抽稠泵泵筒抗拉強度實現加深尾管,從而提高稀稠油混配效果,降低稀油用量,進一步擴大了在稠油區塊的應用范圍。在大排量泵的基礎上,將泵間隙由5級改進為8級,泵筒和柱塞之間的摩擦力降低44%,有效降低下行阻力,改善桿柱受力狀況,降低桿柱斷脫及滯后率。目前已經在TH12253X、AD16井應用,試驗后試抽異常率明顯下降,極大提高了大排量抽稠泵在超稠油區塊的適應性。
破解難題見奇效
自去年6月,塔河采油二廠開始在T738、TH12107等5口井進行大排量抽稠泵技術試驗,平均單井每天增油4.9噸,試驗期間生產效果較好。通過初期實驗證明,大排量抽稠泵可以適用于塔河12區大部分稠油井,為后期進行大范圍推廣應用奠定了基礎。截至目前,該廠大排量抽稠泵已經應用115井次,替代及減少電泵應用65井次,平均泵深2462米,日增產原油364噸,累計增油12.96萬噸,基本代替了80~120立方米電泵生產,其中應用尾管加深60井次,累計節約稀油6.6983萬噸,取得了良好的效果,累計創經濟效益5.26億元。業內專家評價,該廠研發的大排量抽稠泵在稠油舉升技術已達到國內外水平,具有良好的推廣前景。
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